从“手动估算”到“定量打击”:一项气体控制专利如何提升铝液除气效率

我是王工,在炬鼎能源科技干了七年,主要负责铝加工生产线的工艺优化。跟铝液打交道久了,我有个体会:铝液的纯净度,一半靠熔炼,另一半就靠除气。而除气的效果,全看那口“气”吹得怎么样。去年,我们一条为汽车轮毂供货的产线,就在这口“气”上栽了跟头,良品率卡在92%上不去,直到用上了我们公司自己研发的这项除气机精炼气体出气控制专利,才算拨云见日。

铝液除气效果不稳定?含氢量忽高忽低?本文通过真实案例,深度解读一项特殊气体出气控制专利(ZL20002S25576.2)如何通过压力-流量解耦控制与动态反馈,实现精炼气体的恒稳输出,从而大幅提升铝液纯净度与铸件良品率。

一组令人头疼的“波浪线”
我们那条轮毂线用的是旋转喷头式除气机,原理大家都懂:把氩气或氮氩混合气通入铝液,靠旋转喷头打散成微小气泡,吸附氢气、夹杂物上浮。理论上没问题,但实际运行数据却像心电图。

质量控制部门每周都会给我看光谱仪和测氢仪的报表。同一炉铝液,除气前、中、后取样,含氢量波动范围经常超过0.12ml/100g Al。反映到生产上,就是轮毂的X光探伤合格率不稳定,时不时冒出一批因针孔、气孔导致的废品。生产班长老周总抱怨:“王工,这除气机是不是‘脾气’不好?同样的设定,今天效果好,明天就拉胯,我们操作全凭感觉‘微调’,心里根本没底。”从“手动估算”到“定量打击”:一项气体控制专利如何提升铝液除气效率

问题指向很明确:输入铝液的那口“精炼气”,其状态(压力、流量、连续性)是不稳定、不可控的。 这就是我们工艺工程师最怕的“输入扰动”,直接导致输出结果(铝液纯净度)的随机波动。

 传统气体供给的“阿喀琉斯之踵”
我们停机做了一次彻底的流程审计,把从气站到除气机转子这整条供气链路查了个遍。发现问题根子在于传统的简单“调压阀+流量计”模式:

压力与流量强耦合,顾此失彼。 传统系统里,调节出口压力,流量会变;调节流量,压力又会波动。而除气机转子需要在恒定背压下工作,才能形成稳定尺寸的气泡;同时,工艺要求恒定流量,才能保证单位时间内有足够的精炼气体通过铝液。这两个关键参数在旧系统里是“打架”的。

缺乏动态补偿能力。 当铝液液位变化、转子旋转阻力微调、或者供气主管道有其他设备用时,都会引起管路压力波动。旧系统是个“开环”系统,感知不到这种波动,更不会自动补偿,导致最终到达转子的气体参数悄悄“漂移”了。

操作过于依赖经验。 “气压调到0.4,流量开到25”,这只是个大概。实际中,工人需要根据铝液表面翻腾情况、凭经验手动微调。但人的反应有延迟,判断有主观性,导致每一炉、甚至每一分钟的气体条件都存在细微差异,这些差异累积起来,就是最终产品质量的波动。

“问题的本质,”我和发明人张工讨论时,他一针见血,“是我们没有给除气机一颗‘智能稳定的心脏’,去抵御供气管路的各种‘血压波动’,始终输出恒定、合格的‘血液’(精炼气体)。”

专利的“解耦”思维与闭环控制
张工和成工领衔研发的这套特殊气体出气控制系统(专利号:ZL20002S25576.2),其核心设计思想就是“解耦”与“闭环”。它不是一个简单的部件替换,而是对供气控制逻辑的重构。

第一层:物理解耦,各司其职。
专利系统在结构上进行了关键分离。它采用独立的压力控制回路和独立的流量控制回路。压力回路(通常包含高精度减压阀和压力传感器)首要任务是确保进入流量控制单元的气体压力绝对稳定,不受上游波动影响。流量回路(通常包含质量流量控制器,MFC)则在稳定的输入压力基础上,负责精准地输出工艺设定的气体流量。这就好比先修好一个水位恒定的大水池(稳压),再从水池里用精准的水泵(流量控制)抽水,两者互不干扰。

第二层:闭环反馈,动态维稳。
这是专利的“智能”所在。系统在出气口的最后端,即最接近除气机转子的地方,设置了高响应的压力与流量监测反馈点。监测到的实时数据会与设定值进行高速比对,一旦出现偏差(例如,因为转子轻微堵塞导致背压微升),控制系统会立即计算并指令压力或流量调节单元进行微调补偿,将偏差消除在萌芽状态。这就形成了一个实时的“监测-比较-修正”闭环,确保输出到转子的气体状态(P&Q)是恒定的。

第三层:人机交互,参数化管理。
我们为这套系统开发了简明的触摸屏界面。操作工不再需要去拧多个旋钮“猜”参数,而是在屏幕上直接设定工艺要求的目标流量和目标出口压力。系统会自动运行并保持。所有历史参数和曲线都可追溯,为质量分析提供了坚实的数据基础。张工说:“我们要把老师傅‘手感’里的经验,转化成屏幕上可重复、可验证的数字参数。”

效果验证:“波浪线”被拉直了
系统在轮毂线安装调试完成后,我们进行了为期一个月的对比监测,数据变化令人振奋:

气体参数稳定性: 出气口压力波动范围从原来的±0.08 MPa缩小到±0.01 MPa以内;流量波动从±15%缩小到±2%以内。两条原本起伏不定的曲线,在监控屏幕上几乎变成了笔直的直线。

铝液除气效果: 测氢仪数据显示,经除气处理后,铝液含氢量的批次内波动范围稳定控制在0.05 ml/100g Al以内,达到了高端铸件的要求。

产品质量与效益: 轮毂X光探伤的一次合格率从92%稳步提升至96.5%以上。仅减少废品和返工一项,客户测算月度效益增加超过18万元。同时,由于气体得到精准利用,氩气消耗量也降低了约10%。

操作与维护: 操作工老周反馈:“现在省心多了,设好数启动就不用管了,效果还比以前更稳。再也不用提心吊胆地‘调来调去’了。”

总结与延伸:给关键工艺装上“定海神针”
这次技术升级的成功,给我这个工艺工程师带来的启示远超技术本身:

稳定输入是稳定输出的前提。 对于除气这样的核心精炼工序,必须保证其输入条件(如精炼气体)的极端稳定性。任何输入端的微小波动,都会在最终产品上被放大。这项专利的核心价值,就是为工序提供了一个“超稳定”的输入源。

将“黑箱”经验转化为“白箱”参数。 现代制造业的趋势是减少对不可言传“经验”的依赖,增加可量化、可复制、可优化的“参数”控制。这套系统正是这一理念的完美实践,它将除气工艺从一种“手艺”变成了可精确管理的“科学”。

技术具有高度可迁移性。 这种对压力、流量进行高精度解耦与闭环控制的思路,不仅适用于铝液除气机。在需要精确控制气体、液体注入的众多工业场景中,如化工反应器加料、半导体特种气体输送、食品工业发酵气体控制等,都有广阔的应用前景。

如今,这项专利技术已成为我们公司高端除气装备的标准配置。它让我深刻认识到,在追求工业极致的道路上,有时候最大的进步,就来自于对那个最基础、最容易被忽略的“输入参数”,进行一场不计成本的“精准化”革命。这口“气”控稳了,铝液的“质”也就提上来了。

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