告别“勺舀瓢泼”:浙江永康五金压铸厂,QDW倾转炉如何让铝液转运效率翻番、工伤归零?

告别“勺舀瓢泼”:永康那家厂子,如今一个人隔着玻璃“指挥”铝水流
我是老胡。前段时间跑浙江,在永康一家做五金锁具、小配件的老压铸厂里,看到了几年前我们自己车间的影子。

车间不大,压铸机“咣当咣当”响。最扎眼的,是炉子边那个老师傅。他戴着厚手套,握着个长长的铁勺,从一台老式固定保温炉里,费力地舀出一勺通红的铝水。然后转身,小快步走到两三米外的压铸机前,瞄准料筒口,手腕一抖,把铝水倒进去。动作得快,因为铝水在勺里降温飞快;手得稳,不然溅出来一点,落到脚面上就是一个疤。

我看着他胳膊上几处褪不掉的浅色疤痕,就知道这是位“老战友”了。车间里热浪混着油烟味,他额头的汗流进眼睛里,也只能快速眨眨眼。告别“勺舀瓢泼”:浙江永康五金压铸厂,QDW倾转炉如何让铝液转运效率翻番、工伤归零?

安装调试运行三个月后客户现场

厂里的负责人陈老板,指着这场景跟我叹气:“胡工,你看到了,老法子。效率上不去,一个班三个人,光舀铝水、来回跑就累得够呛。最怕的是出事,每年烫伤一两个,赔钱事小,心里揪得慌。这铝水,就跟个老虎似的。”

他们的需求很直接:能不能让铝水自己“走”到压铸机里去?别让人去舀了。

我看了看他们的产品和节拍,大量的小件,单次用铝量不大,但频次高。这正好是我们 QDW系列倾转炉 最能发挥的场景。我指着一台机器的位置跟他比划:“陈老板,简单。把现在这个固定炉,换成一台能‘点头弯腰’的倾转炉。炉口接个短流槽,直接伸到压铸机料筒上方。需要铝水了,不是人去舀,是让炉子轻轻一倾,铝水就像茶壶倒茶,顺着流槽自己流进去。人只需要在控制台按个按钮。”

“这么简单?”他有点怀疑。

“道理简单,实现起来要稳。”我解释道,“关键是倾转要平稳、速度要可调、停位要精准。我们QDW-800这个型号,用液压系统控制,倾转速度像电梯一样平稳。你设定好每次需要的量,它倾转到角度就自动停,铝水流多少,是可控的。人在控制室看着仪表盘操作就行,不用再靠近炉口。”

让他最终下决心的,是两个他无法拒绝的点:安全和算得过来的账。

安全上好理解,实现了“人铝分离”,操作工离炉子两三米远,烫伤风险归零。

账是这么算的:原来一个班3个人,一个主操作工配两个辅助,主要精力耗在搬运铝水上。改了之后,一个人就能看两台机器,按按钮就行,省下两个人力。效率提升还不止于此,原来人工舀,一勺铝水从出炉到倒进料筒,温度得降个二三十度,冬天更厉害。为了保证压铸质量,炉子出口温度就得设得更高,白白多烧燃气。现在铝水“走”流槽,全程也就一两秒,温度波动能控制在十度以内,炉温设定可以直接降下来。

“省人、省气、还省心。”陈老板琢磨着,“这投入,划得来。”

项目落地那天,我特意在场。旧的固定炉被移走,新的QDW-800倾转炉就位,短流槽像一座桥,连接了熔炼与成型两个世界。试产的时候,车间里的人都围过来看。操作工是个小伙子,有点紧张地按下“出料”按钮。只见炉体平稳而安静地向前倾转,明亮的铝水如同一条温顺的金色溪流,顺着流槽准确无误地注入压铸机的料筒,一滴未洒。整个过程不到十秒。

车间里先是安静,然后响起一片“哦——”的惊叹声。陈老板拍了拍小伙子的肩膀:“怎么样?比你用勺子舀,哪个轻松?”

小伙子咧嘴笑了:“这就像开车换成了自动挡,还是带巡航的!”

效果是立竿见影的:

人解放了:一个班从3人减为1人,工人从高温、高风险的体力劳动中解脱出来,变成了设备操作员。

效率上了:单班产量提升了40%以上,因为机器换模等待的时间大幅缩短,生产节拍连贯了。

温度稳了:铝液转运过程的温降被严格控制,压铸工艺稳定性大幅提升,产品不良率下降了。

事故没了:自新炉投产至今,该工序未发生一起烫伤类安全事故。车间里那个备用的烫伤膏,再也没打开过。

后来回访,陈老板跟我说了个有意思的观察:“原来老师傅手艺好,凭感觉舀得准,是新来的容易出事。现在反过来了,新来的小伙子按按钮,又快又准;反而是老师傅,总忍不住想过去看看、想动手,我得专门叮嘱他们‘相信设备’。”

这个故事我常跟其他做小件压铸的客户讲。它不像那些动辄省下百万能源费的大改造惊心动魄,但它真切地改变了车间里每一个普通工人的工作状态。它告诉我们,技术改造的价值,不仅体现在冰冷的能耗数据表上,更体现在消除每一个危险动作、减轻每一分重复劳累上。

从“人追着铝水跑”到“铝水追着机器跑”,从“冒着风险干”到“隔着玻璃看”,这背后不仅是出料方式的革新,更是生产观念从“依赖人的经验与勇气”到“依赖设备的精准与可靠”的升级。

说到底,我们造的不仅是炉子,更是一种更安全、更有尊严的生产方式。这,或许就是技术带来的,最温暖的的价值。

炉语者胡申岳,于从永康回程高铁上)

本企业所有信息来自公开平台,如果你发现有误请及时联系小编修改。