手机中框热处理后翘曲,T6时效炉温度均匀,翘曲量从0.3mm降到0.05mm
——江苏苏州3C结构件厂热处理改造记
一通电话:手机中框翘曲严重,客户要退货
2023年8月,江苏苏州。
那年夏天,苏州工业园区的3C压铸行业正是旺季。我在昆山处理完一份报价,手机响了。一看,是苏州一个陌生号码。
“喂,是旭邦恒的李工吗?我姓王,做手机中框的。朋友介绍说你这边有解决热处理变形的炉子,我想了解一下。”
电话那头,王老板的声音带着明显的焦虑。
“王老板,您好。手机中框这行我熟。您遇到什么问题了?”
他叹了口气:“李工,我跟你说实话,我现在急得睡不着觉。我们做的是手机中框,薄壁件,壁厚只有1.2mm。热处理后翘曲严重,平面度0.3mm,客户要求0.1mm以内。一批货退回来大半,再这样下去订单都要丢了。”
我问他:“您现在用的什么热处理炉?温度均匀性怎么样?”
“就是普通的箱式炉,没有热风循环。炉膛温差估计有十几二十度,中框有的地方温度高,有的地方低,冷却时收缩不一致,就翘了。”
我心里大概有数了。手机中框是薄壁件,对热处理温度均匀性要求极高。炉膛温差大,工件受热不均,淬火和时效时热应力不一致,必然翘曲。
“王老板,您别急。我明天去苏州,到您厂里看看。当面聊,比电话里说得清楚。”
他连声说好,又补了一句:“李工,你一定要来,我这批订单真的等不起了。”
现场勘察:退回来的中框堆了一摞,一量翘曲0.3mm
第二天一早,我从昆山开车到苏州工业园区,不到一个小时的车程。王老板的厂在胜浦,专门做手机中框,给几家知名手机品牌供货。
王老板在门口等我,四十出头,精瘦,眼神里满是焦虑。他领我进车间,指着退回来的中框说:“李工,你看看,这就是上一批退的。一摞一摞的,客户说平面度不合格。”
他拿起一个中框,放在大理石平台上,用塞尺一测——边缘翘起0.3mm。又测了几个,都在0.25-0.35mm之间。
“李工,客户要求0.1mm以内。我们这差太多了。试过降低温度、延长保温时间,都不行。”
我走到他的老式箱式炉前,打开炉门,用手感受了一下内部。没有循环风机,加热元件在两侧,靠近加热元件的区域明显更热。我拿出测温枪,在炉膛不同位置测了几个点——温差超过15度。
“王老板,您这炉子温度不均匀,是导致翘曲的根本原因。中框薄,受热不均,热应力不一致,一冷却就翘。”
他点点头:“那怎么办?有没有温度均匀的炉子?”
方案定制:热风导流T6时效炉,炉温均匀±3℃
回到办公室,我打开电脑,调出XBH-500箱式T6时效炉的参数,给他详细讲解。
“王老板,针对您的情况,我推荐XBH-500箱式T6时效炉,配热风导流系统。”
他凑过来看屏幕:“热风导流?有什么不一样?”
我指着图纸给他解释:“您看,普通炉子没有循环,热量靠辐射传递,温差大。我们的炉子顶部配了高温风机,将热空气吹向两侧风道,经导流板均匀分布到炉膛每个角落。炉膛温差可以控制在±3℃以内。”
他眼睛亮了:“±3℃?那中框受热就均匀了?”
“对。受热均匀,热应力一致,冷却时就不会翘曲。而且我们配了PID控温,精度±2℃,保温稳定。”
他又问:“那处理一炉要多久?我一天要处理好几批。”
“T6时效工艺,升温到180-200℃,保温3-4小时。加上升温和冷却,一炉大概5-6小时。一天可以做2-3批。”
他想了想,又问:“工作尺寸够吗?我一次要放很多中框。”
“XBH-500工作尺寸800×600×600mm,您的中框尺寸约150×70mm,一层可以放几十个,用多层料架一次处理几百个没问题。”
他沉默了一会儿,然后说:“行,试试看。但有一个条件——装好之后,我要看到翘曲量降到0.1mm以下。”
“没问题,您放心。”
设备交付:热风循环让炉温均匀,中框不再翘曲
合同签了,设备开始生产。一个月后,XBH-500箱式T6时效炉运到了苏州。银灰色的炉体,顶部大流量风机,两侧风道,PLC触摸屏控制柜,整洁大方。
安装那天,我驻场调试。王老板从早到晚盯着。
“王老板,我们先做空炉温度均匀性测试。”我说。
设定温度180℃,启动加热和风机。升温到设定温度后保温30分钟,我用多点测温仪在炉膛不同位置测了9个点——最高182℃,最低178℃,温差±2℃,远优于±3℃的承诺。
王老板看着数据,眼睛发亮:“这温度真均匀!以前那台,差十几度。”
我笑着说:“现在装料试一炉。”
工人把几百个手机中框整齐摆放在多层料架上,推进炉膛。设定时效温度180℃,保温3小时。到达时间后,自动停止加热,炉门打开,料架拉出冷却。
第一炉中框:翘曲量0.05mm,客户一次过
冷却后,王老板迫不及待地拿了一个中框放在大理石平台上,用塞尺测量——0.05mm。又测了不同位置的几个,都在0.04-0.06mm之间。
他拿起中框,对着光看,又反复测量,然后笑了:“李工,翘曲量0.05mm,远低于客户要求的0.1mm!以前0.3mm,现在只有六分之一。”
他立刻安排了一批中框进行批量处理,并发给客户检测。
三天后,客户那边传来消息——平面度全部合格,一次性通过验收。客户专门打电话来,说这批中框质量很好,以后就按这个标准供货。
王老板给我打电话,声音里都是笑:“李工,手机中框薄壁易变形,T6后翘曲问题解决了,客户很满意。这炉子值了!”
三个月后:废品率从12%降到2%,订单翻倍
三个月后,我去苏州回访。
一进车间,就看见那台T6时效炉在自动运行,工人正往料架上摆放中框,整整齐齐。王老板在检验区,用塞尺抽查刚出炉的中框,个个合格。
他看见我,笑了:“李工,你来得正好。你看看这三个月的数据。”
他把生产报表递给我:“原来用老炉子,翘曲废品率12%。现在用热风循环炉,翘曲废品率降到2%以下。客户非常满意,说我们的中框平面度好,订单量翻了一倍。”
他指着那台炉子说:“李工,热风导流让炉温均匀,手机中框热处理后不翘了。这炉子,值了!”
写在最后
从一通焦虑的电话,到现场勘察,到方案定制,到设备交付,到客户验收,到三个月后的回访,王老板的手机中框厂,因为一台XBH-500箱式T6时效炉,彻底改变了。
普通箱式炉的时代过去了。热风导流系统让炉膛温差从15℃降到±2℃,工件受热均匀。T6时效后,中框翘曲量从0.3mm降到0.05mm,远低于客户要求。废品率从12%降到2%,客户满意,订单翻倍。
王老板那句话我一直记着:“手机中框薄壁易变形,T6后翘曲问题解决了,客户很满意。”
做3C薄壁件的,要的就是这个。温度均匀,不变形,客户一次过。如果你也在为手机中框热处理翘曲发愁,为平面度不达标发愁,欢迎来找我聊聊。手机中框热处理翘曲,薄壁铝合金时效炉,选对了,翘曲量降八成,客户一次过。
昆山市旭邦恒节能科技有限公司
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