“气老虎”变身”节能标兵”:一台LSK-800,如何让武汉老牌汽配厂年省燃气费46万?

2023年1月 武汉经济技术开发区

零下3℃的寒潮席卷江城,但华锋汽配的车间里,厂长沈建国却热得额头冒汗——不是干活累的,是看着天然气账单急的。

"沈厂,12月份单台机边炉用气4.2万方,比预算超了38%。"能源科长递上报表,"而且炉壁烫手,车间温度快30℃了,工人抱怨冬天干活像蒸桑拿。"

沈建国走到那台用了八年的老式机边炉前,确实能感受到明显的辐射热。作为一家为多家合资车企配套刹车卡钳、转向节的老牌企业,华锋有五条压铸线,每条线配一台机边炉。按这个用气量,一年光燃气费就要多出上百万。

"不能再这样吃利润了。"沈建国在成本分析会上拍板,"成立节能改造小组,三个月内必须找到解决方案,综合节能率目标30%以上!"

2023年2月 方案比选

改造小组考察了多家供应商,大多只能承诺节能15%-20%。直到安徽良仕热工的销售总监张启明带着热成像仪来到车间。

"沈厂,您看这个热成像图。"张启明指着屏幕,"老炉子表面温度平均145℃,这意味着至少15%的热量白白散失了。我们的LSK-800机边炉,采用保温棉+铝纤维+微孔纳米板三层复合保温,炉壁温度可控制在65℃以下。"

他接着算了笔账:

"热交换器"标配:"我们炉子标配烟气余热回收装置,能将排烟温度从450℃降到160℃,回收的热量用来预热铝锭,这部分能省15%-18%的燃气。"

"高效燃烧"系统:"采用高风压直焰燃烧器,燃气与空气混合更充分,燃烧效率比普通燃烧器高8%-10%。"

"智能控制"节能:"西门子PLC+富士温控的精准控制,避免'过烧'和'欠烧',至少再省5%。"

张启明给出保守估算:"综合节能率应该能在35%-40%之间。"

2023年4月 先导试验

沈建国决定先改造一条生产线试点。4月18日,LSK-800替换了1号线的老炉子。

调试期间正值武汉"一天四季"的春季,昼夜温差近15℃。但新炉子的表现让车间主任惊喜:"沈厂,这炉子真智能,气温变化它自己会调整空燃比,火焰一直很稳定。而且炉壁真的不烫了,工人说干活舒服多了。"

运行一个月后,财务部拿出了对比数据:同等产量下,LSK-800月用气量2.6万方,比老炉子的4.2万方降低了38.1%。

2023年10月 全面改造

看到试点成功,沈建国果断决策:年内完成剩余四条线的改造。到11月底,五条线全部换装LSK系列机边炉。

年终能源审计报告显示:

年天然气消耗量:从改造前的126万方降至78万方,减少48万方

年燃气费用:按当时价格3.2元/方计算,节省153.6万元

吨铸件能耗成本:从186元/吨降至118元/吨,下降36.6%

车间环境温度:冬季平均降低4℃,夏季降低3℃

维护费用:因不粘渣耐火材料,清炉频次从每天一次降为每周一次

"张总,你们这个节能效果,比当初承诺的还要好。"在项目总结会上,沈建国感慨道,"以前总觉得设备能转就行,现在明白了,好设备是'活'的,它不仅在干活,还在帮我们'算账'、'省钱'。"

如今走进华锋的车间,五台LSK系列机边炉整齐排列,炉壁上"低温运行"的标志格外醒目。沈建国说,他们明年打算申报"省级绿色工厂",而这场节能改造,就是他们最硬的底气。

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