从“火线勇士”到“指挥家”:一台LSC-600H如何重塑汽配车间的安全与效率边界

2022年3月 春寒料峭,镇江的清晨还带着湿冷的寒意,但博远汽配的铸造车间里早已热浪滚滚。总经理王学斌站在车间二楼的观察窗旁,眉头紧锁,目光牢牢锁定在浇注区。从“火线勇士”到“指挥家”:一台LSC-600H如何重塑汽配车间的安全与效率边界

安装调试后客户现场

时间:2022年3月 春寒料峭

镇江的清晨还带着湿冷的寒意,但博远汽配的铸造车间里早已热浪滚滚。总经理王学斌站在车间二楼的观察窗旁,眉头紧锁,目光牢牢锁定在浇注区。

下方,两个身影穿着厚重的石棉服,正用近两米长的钢钳,合力夹起一个盛满超过600公斤铝液的坩埚。通红的坩埚缓缓离炉,铝液表面泛着令人心悸的白光。每一步移动都显得沉重而危险,铝花偶尔溅射在防护网上,发出“滋啦”的声响。工人们被同事们私下称为“火线勇士”,但王学斌知道,这称号背后是高风险、高强度的无奈。

“王总,这个月小张的手腕又肿了,医生说是长期受力劳损。老李也提了两次,说干到年底就不干了,太吓人。”车间主任走到他身边,低声道。王学斌没说话,只是点了点头。他手里捏着上个月的质量报告:因浇注温度波动和铝液氧化导致的涡轮壳铸件废品率,又悄悄爬升到了3.8%。人工倾倒,先快后慢,铝液降温不均匀,后续加工时易暴露缩松缺陷。安全和质量,像两座大山压在他心头。

时间:2022年5月 深入调研

在多次行业考察和技术交流后,王学斌第一次接触到了安徽良仕热工的LSC-H系列可倾倒电坩埚式熔解炉。吸引他的不仅是“可倾倒”,更是项目经理申岳介绍时的逻辑:“我们解决的不仅是‘倒’的动作,更是要保证‘倒’之前、之中、之后,铝液状态都是最优的。”

申岳带来的方案聚焦于他们痛点最深的LSC-600H型号。其液压双油缸倾倒系统,能实现平稳无极调速;“铝液与炉气双重控温”技术,确保铝液在等待浇注时温度恒定;独特的“保温棉+铝纤维组块”复合结构,大幅降低了炉壁散热。王学斌心里盘算:如果能将高危的人工倾倒转为安全的一键操作,同时稳定浇注质量,这笔投资就值了。

时间:2022年7月 安装与磨合

设备进厂那天,车间里围了不少好奇的工人。当银灰色的LSC-600H就位后,原有的抱钳被移走,作业空间顿时显得宽敞了许多。良仕热工的工程师进行了细致的操作培训,重点是液压倾倒的启停控制和温度参数的设定。

第一个月是磨合期。王学斌要求记录每个细节:倾倒流畅度、温度曲线、以及操作工老李的反馈。“原来那真是玩命,现在坐着按按钮就行了,心里踏实多了。”老李的感慨很朴实。更让王学斌欣喜的是,由于倾倒平稳、铝液暴露时间短,氧化皮显著减少,铝液利用率提高了。

时间:2023年1月 年终盘点

年终总结会上,财务部门给出了清晰的数据对比:

安全与人力:彻底消除倾倒环节的重大安全风险,相关岗位劳动强度降低80%,人员稳定性增强。仅工伤保险支出和专项补贴,年节约就超过8万元。

质量成本:涡轮壳铸件的综合废品率从原来的平均3.5%以上,稳定控制在2.0%以内,仅此一项,年节约成本逾12万元。

能耗与效率:得益于优异的保温性能,在同样生产节奏下,LSC-600H的保温电耗比旧炉降低了约15%,且浇注速度稳定,生产节拍加快。

“以前我们是在‘管控风险’,现在是在‘创造优势’。”王学斌在总结时说道,“那台LSC-600H,就像一位精准的‘指挥家’,让铝液按我们设定的节奏,安全、平稳、高效地流入型腔。它改变的不仅是一个工序,更是整个车间的生产逻辑和安全文化。”

如今,站在窗前的王学斌,看到的是操作员从容地操作触摸屏,液压缸平稳推动炉体,一道完美的铝液弧线精准注入浇口杯。车间里,少了些紧张的嘶喊,多了份有序的宁静。他知道,这条安全与品质的新边界,已经被牢牢筑起。

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