T4/T6热处理炉成功案例
浙江台州 · 汽车转向节铸造厂
时间: 2023年5月
人物: 总经理兼技术总监陈总(老板兼技术负责人)
标题: 三天三夜的煎熬:一台炉子如何让我们从“退货边缘”到“标杆供应商”
台州玉环,五月的空气里已经带着闷热。宏力精铸的总经理陈建国,在办公室抽掉了大半包利群,烟灰缸满得溢出来。桌上摊着两份报告:一份是客户的《质量异常通知单》,要求召回三个月内发出的全部8000件转向节;另一份是外协热处理厂的《情况说明》,通篇写着“可能”“或许”“与我方无关”。
“那批A356材质的转向节,在整车厂做台架疲劳测试,跑到15万次循环的时候,有5%的件在法兰盘根部出现裂纹。”陈总回忆时,眉头还是紧锁着,“客户把废件送去做了金相和断口分析,结论是:人工时效不足,强化相析出不充分,导致疲劳强度不达标。”
问题直指热处理。但热处理是外协厂做的,对方拿出自己的温度记录(一张手写的表格),咬死工艺没问题,暗示是宏力自己的材料或铸造有问题。扯皮,推诿,但客户的停产压力和索赔账单不会等人。
“那三天,我白了十几根头发。”陈总说,“最后我拍板:第一,这批货我们全额赔,给客户换新的;第二,热处理,从今往后必须自己做,命脉不能捏在别人手里。”
他们开始紧急调研热处理设备。市面上选择不少,但时间不等人。陈总的要求很直接:“第一要快,第二要稳,第三数据要能拍在桌上说话。”
通过行业朋友介绍,他找到了我们瑞铭禾。“你们在苏州,离得近。我最看重你们两点:一是承诺炉温均匀性±5℃,二是淬火转移有自动计时装置,能保证在25秒内。这两点,正好戳在外协厂的软肋上。”陈总说。
2022年7月,一台我们的 RT6-1200型 推盘式连续热处理炉,在宏力新建的车间里安装调试。陈总亲自带着技术骨干,跟着我们的工程师学工艺、设参数、做试片。
“我们定的T6工艺很明确:535℃固溶3.5小时,60℃水淬(转移时间<22秒),155℃时效4小时。”陈总拿出一沓打印的温度曲线图,“每一炉,电脑自动记录全程曲线,任何一点波动都看得见。”
新设备处理的第一批“救火”转向节,被送到了上海一家权威的第三方检测中心。 检测报告出来那天,陈总手有点抖:
布氏硬度:稳定在 115-118HB(标准要求≥100HB)。
抗拉强度:均值 310MPa(较外协件提升约25%)。
延伸率:稳定在 3.5%。
最关键的是,200小时强化疲劳试验,全部通过,无一开裂。
陈总带着这份报告和全套热处理工艺记录,亲自去了客户那里。他没多解释,只是把新旧两份检测报告,以及新旧两种热处理的过程记录,并排放在会议桌上。
“客户的质量总监看了十分钟,只说了一句话:‘陈总,你们这个转变,是脱胎换骨。以后的转向节,全部按新工艺做。’”陈总说到这,终于露出了笑容,“后来我们才知道,因为这次事件处理得当,我们反而成了他们供应商体系里 ‘过程控制规范’的正面案例,还额外拿到了两个新项目的定点。”
“这台炉子,买的不是设备,是 ‘主权’和‘信用’。”陈总总结道,“现在客户审厂,最喜欢看的就是我们热处理车间的数据大屏。那一条条平稳的曲线,比我说一万句‘质量第一’都管用。”
(本案例关键词:汽车转向节 A356 T6热处理 疲劳强度 炉温均匀性 淬火转移 台州 供应商升级)
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