四川成都航空航天研究所(售后工程师李工)——2022年,DTM-3000 + 特殊合金熔炼程序,7050铝合金扁锭铸造成功率从30%提升至90%

“大国重器,容不得半点马虎”——成都航空航天研究所的特种合金攻关记
时间:2022年11月
地点:四川成都
人物:炬鼎热能售后工程师李工、成都某航空航天研究所高级工程师周工

你好,我是炬鼎热能的售后工程师,李工。2022年成都这个项目,是我职业生涯里最“烧脑”的一次——不是因为设备坏了,而是因为客户要熔的合金,太特殊了。

第一通电话:从“7050又裂了”开始

2022年11月,成都那边来了个电话。打电话的是航空航天研究所的周工,说话斯文,但透着焦虑:“李工,我们熔7050铝合金大扁锭,成功率一直上不去,30%左右。十炉里能成三炉就算不错,浪费太大了。你们有没有熔过这种合金?”

我说:“周工,7050我们熔过,但没专门调过程序。您方便把工艺要求发给我吗?我看看能不能帮您优化。”

周工发来一份工艺文件,密密麻麻几十页。我一看就头大:7050是高强铝合金,对温度、冷却速度、液位控制要求极高,尤其是大扁锭,容易开裂。

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现场诊断:问题在“控温”和“控速”

第二天我飞去了成都。周工带我看了现场——一台DTM-3000,刚用了一年,设备本身没问题,但熔7050的时候,工人还是按常规合金的操作方式。

我问周工:“您觉得开裂的主要原因是什么?”

周工指着工艺文件:“理论上说,是冷却速度不均匀,造成内应力。但具体怎么控制,我们还在摸索。”

我问:“有没有试过分段降温?比如先快冷到某一温度,然后慢冷,让应力释放?”

周工眼睛一亮:“你懂这个?”

“懂一点。我们以前给军工客户做过类似程序,把升温、保温、降温分成十几段,每段参数都单独设置。”

定制程序:给炉子“编程”

回公司后,我和技术团队针对7050的特性,给DTM-3000开发了一套专用程序:

第一,分段升温。 从室温到200℃,慢一点,让水分彻底蒸发;200℃到500℃,快一点,缩短时间;500℃到720℃,又慢一点,防止过热。

第二,精确保温。 保温阶段控温精度±2℃,波动不能大,否则晶粒大小不一。

第三,液位控制。 7050大扁锭铸造时,液位波动会影响冷却均匀性。我们优化了液位控制算法,把波动控制在±3mm以内。

第四,故障预警。 如果温度、液位、燃气压力任何一项超出设定范围,系统自动报警并记录,方便追溯。

程序写好之后,我带着笔记本电脑去了成都,现场上传到控制系统。

试产:从30%到90%

调试那天,周工把全组人都叫来了。第一炉,按照新程序运行。从升温到保温,再到铸造,每一个参数都严格按设定走。

铸造开始,铝液缓缓注入结晶器,冷却水均匀喷淋,液位稳稳当当。周工盯着监控屏,手心都是汗。

一小时后,第一块7050大扁锭出炉。探伤检测——合格。周工长出一口气。

接下来三天,连铸了十炉,成了九炉。成功率90%。

周工拉着我的手说:“李工,你们这个程序,解决了我们三年没解决的问题。”

半年后的数据:从“不敢接”到“抢着接”

2023年5月,我再去回访。周工给我看了半年来的生产数据:

12-5月累计铸造7050扁锭:86炉

成功:78炉

成功率:90.7%

比改造前提高:60个百分点

减少废品损失:约300万元

周工说:“李工,以前我们接7050的订单,心里都打鼓。现在敢接大单了,客户都抢着找我们。”

写在最后:设备是工具,工艺是灵魂

成都这个项目让我深刻理解了一句话:设备是工具,工艺是灵魂。同样的炉子,用不同的程序跑,结果天差地别。

我们做售后的,不只是修设备的,更是帮客户“调教”设备的。尤其是特种合金,每一家的配方、工艺都不一样,需要量身定制。

周工后来跟我说:“李工,你们卖的不只是炉子,是熔炼的能力。”

如果您也在熔特种合金,或者被某个合金的铸造成功率困扰,欢迎来找我聊聊。我可以帮您看看,是设备的问题,还是程序的问题。

我是炬鼎热能的李工,有问题随时聊。

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