案例:南通雄邦压铸 · 五亿投资的“环保第一课”
人物: 设备部部长 陈建平
时间: 2025年6月
地点: 南通高新技术产业开发区
标题: 五万方的车间,五千方的产线,最让他睡不着觉的却是那根15米的烟囱
陈建平干了二十三年设备管理,经手的压铸机从280吨换到4400吨,熔炼炉从坩埚炉换到集中熔化炉,他自认为什么大风大浪都见过。
直到去年公司批了五个亿,上马“高端新能源汽车零部件一体化技改项目”。
“五个亿的设备往里砸,压铸岛是进口的,机器人是进口的,连定量炉都是进口的。”陈建平跟我说,“结果环评会上,专家翻了翻报告,问的第一个问题不是压铸机吨位,是:‘你们铝锭熔化炉的除尘器,用旋风加布袋,排放能稳在30毫克以下吗?’”
他当场愣了一下。三十年的老设备人,第一次发现自己对除尘这件事,心里是虚的。
“咱压铸厂以前哪有人关心这个?炉子能化铝、压机出产品,就是好设备。” 陈建平苦笑,“可现在不一样了。新项目落户南通高新区,旁边就是居民区、学校。环保过不去,五亿的设备就是一堆废铁。”
他们最终定下的方案写进了环评报告:铝锭熔化工序废气经半封闭式集气罩收集,进“旋风除尘+布袋除尘”装置处理,通过15米高排气筒(DA014、DA015)排放。
陈建平不放心,自己开车跑了三家供应商,最后找到我们瑞铭禾。
“我提的要求其实就两条,”他后来跟我说,“第一,排放要稳,不能今天30明天80,经不起抽查。第二,维护要简单,我这设备部伺候五亿的新设备已经人手吃紧了,没工夫天天伺候除尘器。”
我们给他配的是耐高温覆膜布袋除尘器,滤料做了PTFE浸渍处理,持续耐温150℃,瞬间耐温220℃,专门伺候铝液炉那股又热又黏的烟气。控制系统带压差实时监测,滤袋堵了自动脉冲反吹,不用工人爬上去敲灰斗。
设备去年底投运。陈建平养成了新习惯——每天上班先看那根15米烟囱的在线监测数据。
“前三个月我一天看三遍,怕它蹦极。”他笑,“结果那条颗粒物曲线,跟心电图似的,一天到晚安安静静躺在6到9毫克之间。我后来也不怎么看了,习惯了。”
今年5月,省里“四不两直”检查组突袭。陈建平接到门卫电话时正在食堂吃饭,筷子一放就往车间跑。等他气喘吁吁爬到排气筒平台,检查组已经在看在线监测仪了。
“你们这个数据,”带队的领导指着屏幕,“8.3毫克,低于我们预设的抽查阈值。不用停机检测了,继续保持。”
检查组前后待了不到二十分钟。陈建平送走人,站在车间门口发了会儿呆。
他后来跟我说:“老李,五个亿的设备,我没睡不着;几千号员工,我没睡不着。那根15米烟囱没搞定之前,我是真睡不着。现在总算踏实了——不是达标了踏实,是‘知道它一定能达标’那个确定性,让人踏实。”
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